1号机凝汽器铜管替换计划
5、先将铜管胀接在一侧管板上,另一侧用外切器将剩余部分切掉,胀接在管板上,最后用翻边器进行翻边处理。
1号机为长春发电设备厂制造的31-12型凝汽式机组,凝汽器均为双路外表对分式,单台凝汽器冷却面积1060m2,铜管数量3786根,原规划换热管原料为H68型黄铜管,规范为Φ20×1×4600mm。在1982年大修时进行了悉数替换改造,将原H68原料替换为HSn70-1A,增强了抗腐蚀才能。
2004年7月全停检修时对1号机凝汽器铜管进行了取样查看,并用旧铜管制造试样8个,托付吉林电力监督检测中心做机械性能测验。查看、实验成果如下:
1、机械性能实验:依据G8890-88规范,此组试样抗拉强度合格,延伸率A100mm(%)不合格。
2、结垢查看:旧铜管下半部有层状脱锌腐蚀;旧铜管汽侧在管板处有机械磨擦腐蚀,程度纷歧,严峻的铜管减薄0.3-0.4mm。
依据最新公布履行的DL/T957-2005《火力发电厂凝汽器铜管化学洗刷及成膜导则》的规则:“凝汽器铜管减薄1/3以上,有必要替换”,并且铜管的延伸率A100mm(%)不合格,应将1号机凝汽器旧铜管替换。
2、一侧铜管选用内切断掉,另一侧选用拔管器抽出铜管,再用拔管器取出一侧铜管胀接头。