凝汽器走漏事端处理管

凝汽器走漏事端处理

作者: ky体育官网下载     发布时间:2024-04-11

  1.原微漏钛管堵漏的堵头,通过几回循环水启停,海水回旋对堵头进行冲击,而产生松动,使凝汽器产生细微走漏。

  2.底部大漏的钛管在最基层方位,处于不易被损坏的方位,本次呈现很大走漏,主要是凝汽器设备钛管时,钛管外外表遭到损害,在凝汽器内的支撑板内有空隙,钛管卡在支撑板上在管内水流冲击下,钛管与支撑板产生冲突,最终导致钛管忽然走漏。

  3.机组在正常运转时,因为海水和杂质以及胶球对钛管的冲刷摩损,使钛管变薄受损,加上机组投产时刻比较久,易产生走漏。

  4.小修中对钛管5%涡流探伤,不能全方面查看出受损钛管,使钛管在运转中产生走漏。

  2009年6月14日10:40某电厂(600MW)1号机凝汽器检漏第2通道电导上升到2.2us/cm,钠离子50 ppb,较正常值偏大,至15日5:00加锯末目标下降到正常值。6月15日8:05 人工化验凝泵出口钠离子为387ppb,电导率11.24us/cm,严峻超支;经连续加锯末后凝泵出口钠离子和电导率没有改进,并且有上升的趋势;6月15日10:20 1号机精处理1C混床树脂失效较快,切换至1A混床运转。一起将凝汽器检漏设备切手动逐个通道查看。经两个小时查看,检漏设备除第2通道外其他通道均显现正常,而第二通道是接到1A凝汽器,初步判断1A凝汽器存在走漏,且走漏量较大,经专业同业主开会讨论决议对1A凝汽器进行阻隔查漏。

  3.凝汽器查看、清洗中,对发现的不能疏通的钛管进行堵管处理,避免内部阻塞物与钛管冲突或腐蚀导致走漏。

  4.机组在正常运转时,加强对凝汽器检漏设备各个通道的钠离子和电导率的监督,定时化验凝结水的水质,以便及时有效地发现异常而采纳办法。

  2009年6月15日12:15 机组负荷350MW对1A凝汽器进行阻隔放水,13:54 1A凝汽器差不多放完水时,化验凝泵出口钠离子达到了500 ppb,电导率15.23 us/cm;决议翻开1A凝汽器顶部人孔门查看内部水是否放完,经翻开人孔门查看发现1A凝汽器水位还有1.5米,而这时凝泵出口钠离子和电导率还在上升,由此可以断定1A凝汽器的大漏点接近下部;14:221A凝汽器水放完,经化验凝泵出口钠离子和电导率下降很快,钠离子为60 ppb,电导率为5.20 us/cm;15:18对1A凝汽器进行查漏,首先将凝汽器水室一侧用薄膜纸贴起来封住钛管口,然后在凝汽器水室另一侧用蜡烛火和肥皂泡对每根钛管进行查漏, 15日18:00左右,查出1A凝汽器2处渗漏点,别离是入口水室顶部原堵管堵头掉落微漏;出口水室底部最基层部位一根钛管大漏。对两处渗漏钛管别离进行堵漏处理。19:56分作业完毕,1A凝汽器投入运转后,凝结水水质人工化验合格。

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