【经营管理】龙钢公司:创新+实干 奏响能源创效“交响乐”

【经营管理】龙钢公司:创新+实干 奏响能源创效“交响乐”

作者: 新闻中心     发布时间:2023-11-27

  电力、回用水、市政中水、脱盐水、高炉煤气、转炉煤气、氧气、氮气……十余种能源介质,分别在烧结、炼铁、炼钢、轧钢、脱硫脱硝等不同的生产、辅助工序应用,不同的化学物理性能、不同的应用工况,犹如一架钢琴上音调各异的琴键。

  如何演奏好这曲能源创效“交响乐”,为企业应对市场风浪助力赋能?2022年,陕钢集团龙钢公司在生产实践中探索,充分的发挥专业联动、效能叠加的作用,实现能源创效。截至9月底,龙钢公司吨钢动力能源成本较2021年降低18.3元,节能降耗成效显著。

  陕钢集团龙钢公司将契约化管理、算账经营、“赛马”机制、能源督查、对标管理等新机制运用到能源管控中,引导全系统各工序牢固树立过“紧日子”思想,形成了各司其职、各负其责、合力推进的工作格局,助力高效用能、科学节能。

  建立了与历史最佳、行业先进、行业标杆对标的能源管理体系,进一步明确各项能源指标的提升措施与对标方向,细化分解对标目标和人员责任,不断激发团队创新活力和创效动力。以能源监督检查为抓手,督促热风炉严格执行烧炉时刻表,杜绝不当操作对煤气管网压力的冲击;持续开展钢轧界面热装率攻关,用好钢坯组织、热坯分流管控模型,强化热送热装区域设备维护,不断的提高热装率,多措并举降低煤气消耗。

  将“算账经营”的管理理念贯穿始终,一直在优化电力系统最大需量,在系统检修期间严控月最大需量,加大峰平谷和最大需量创效力度,依据需求及时高效调控能源平衡,不断的提高能源利用效率。加强日常给排水的检查、巡检,督促各单位规范用水。同时强化水处理设备正常运行维护,确保设备高效运行,新增水处理一区与二区联通管道,平衡系统压力,满足单系统运行条件,实现回用水处理量较2021年降低7000m³/天,节能创效0.72元/吨。

  “我们将契约化管理和‘赛马’机制相结合,把水、电、气(汽)等各项能耗指标列入各级各层人员‘赛马’清单,实行奖优罚劣,提高了员工节能降耗意识,营造良好的竞争氛围。”谈到管理创新举措,龙钢公司能源管控中心负责人这样说道。

  陕钢集团龙钢公司全方面实施系统能效提升工程,其中煤气柜蓄能发电、铁水“一罐制”、轧钢棒材冷床余热回收利用项目节能降耗增效成果显著。轧钢棒材冷床余热回收利用项目被中国冶金报评选为“钢铁行业绿色好技术”。

  “煤气柜蓄能发电项目是充分的利用国家峰平谷尖用电政策,由供气、发电两个专业联动创效。该项目通过在煤气柜新增进出管道各一套,实现了在用电谷时储气蓄能、用电高峰时送气发电的目的,不仅有效解决了高炉煤气分配不均衡、利用不充分的问题,而且充分的发挥了分时电价杠杆作用,1月份投运后当月创效69.8万元。”作为该项目主要参与人员,龙钢公司气体运行管理人员李刚说起项目来如数家珍。

  针对铁水罐运送过程中存在的热量损失问题,龙钢公司于2022年引入铁水“一罐制”降本增效项目,从成立项目攻关实施小组到硬件安装调试投运仅用时1个月,关键控制指标铁水温降由改造前170℃降至110℃,铁水罐运行个数降低40%,炼钢新区“一罐制”冶炼炉数稳定达到100炉以上,提前完成攻关三台阶目标。

  冷床余热回收技术是专门为热轧冷床热能回收研发的新型装备技术,将设备安装于冷床上方,以脱盐水为一种工作物质,以热空气为另一种工作物质,通过换热器的强化传热,达到对管内工作物质加热的目的。该系统的成功设计和开发落地,拥有了《轧钢棒材冷床用换热装置》与《轧钢棒材冷床的换热装置支架》两项实用新型专利,实现了棒材蒸汽高效回收利用,为能源降本增效工作注入新引擎。

  陕钢集团龙钢公司立足自身能源保供实际,“把脉问诊”关键设备正常运行工况,以设备技术改造解决设备“顽疾病痛”,力促水、电、气(汽)等能源消耗持续降低。

  针对高温天气导致炼钢一期余热发电机组凝汽器进出口温度上升,端差增大,影响机组发电效率的问题,发电工序修东西的人在循环水池回水管道上带压开孔,改变了循环水冷却方式,加快了循环水降温速度,降低了凝汽器的进出口温度,端差控制在15度以下,确保发电机组安全稳定运行,为系统降本奠定了坚实基础。

  烧结工序以经济指标提升为主线,先后完成烧结机点火炉、低负压点火、台车柔性密封、布料松料器、合理地布局铺底料厚度、环冷机余热回收再利用等多项技术改造,大幅度提高了煤气利用效率,实现工序能耗、电耗、余热回收指标。

  炼钢工序紧盯技术节能设备设施的运行和操作标准执行情况,通过蒸汽自动控制回收技术、一次二次风机的节能模式运行、自动恒温烘烤技术、转炉煤气回收采用炉口微正压技术、脱盐水的集中画面监控、软水冷却的闭路循环等多项技术节能措施,取得了能源创效新突破。

  陕钢集团龙钢公司以生产的基本工艺精准管控为切入点,严格执行《工艺技术操作规程》《标准化作业指导书》及相关工艺技术管理制度,充分调动全员积极性,稳定生产提高效益。

  坚持“以经济效益为中心、以工艺技术为统领、以设备稳顺为基础”的生产经营方针不动摇,针对脱硫脱硝系统动力能源消耗瓶颈问题,积极与厂家进行技术交流,坚持从优化调整工艺参数入手,先后对引风机开度、循环风档位开度、热风炉掺风阀开度、脱硫塔底负压及入塔温度等参数来优化。以上措施实施后,引风机运行电流下降约100安,日平均用电量下降4.4万千瓦时,日平均煤气用量下降3万立方米。

  该单位始终遵循“处置及时、影响最小、损失最低、时间最短”及“故障处置不过夜”的原则,有效控制水池液位。制定供水时刻表,实施错峰运行组织模式,既缓解了供水压力,又规范了各用水单位的用水时段,实现了水电联动,每天可创效1400余元。利用回用水压力较大的优势,对多介质过滤器反洗工艺做改造,将反洗水由深井水改为回用水,不仅改善了反洗效果,而且减少了深井水消耗量,提高了过滤器产水效率,每月可降低深井水取水成本和废污水处理费用约6万元。(贾育红)

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